焦化厂装煤车除尘器改造整改充分利用或选用现有闲置或废弃设备,对其进行改造,使其废物利用,节省工程投资。
焦化厂装煤车除尘器使用过程中存在的问题:
1、装煤除尘灰仓着火。
由于除尘器抽过来的介质中含有细煤粉、火星等,容易在除尘器灰仓内燃烧,严重时会烧坏除尘器,造成停产。这需要岗位人员及时发现灰仓内的温度变化,防止达到煤粉的燃点,但是在设计上,除尘器灰仓内没有温度监测。
2、阻力过高或过低。这是由于清灰压力不足;灰尘堵塞风道进出口;滤袋破损造成的。
3、除尘器外运排灰时扬尘大。这是操作方式不正确。
4、离线阀关不严。
5、装煤过程中停电造成烟尘外溢。
焦化厂焦炉装煤车除尘器整改措施:
1 加强装煤除尘系统的性能
1)在每个灰仓容易积灰处(格式阀上方),增加温度探测器,并接线至装煤除尘控制室。
2)在控制室内接温度报警器,并将报警值设置为35℃。
3)当报警时,岗位人员要及时查看原因。
4)调节装煤除尘器的风量,避免因吸力过大而吸入火星,导致着火。
5)把装煤除尘反吹动力改成氮气,防止空气进入布袋,造成燃烧的可能。
6)岗位人员每班进行检查,避免灰仓积灰。
7)装煤除尘仓盖上部安装消防栓,便于情况下使用。
2 加强除尘器预喷涂装置操作
1)除尘系统的预喷涂装置,用焦粉喷涂在除尘器布袋上,阻断烟尘中焦油和布袋直接接触,防止除尘器布袋因粘上焦油而影响除尘效果。
2)每炉装煤时喷涂一次,各仓反吹压力0.35-0.5MPa。
3)焦炉定修期间对预喷涂装置的管道进行检查,避免管道堵塞。
3 加强布袋除尘器操作以及改造优化
1)布袋除尘器侧壁振动器加装固定装置,避免日常振动时出现掉下的情况。
2)除尘器刮板镶砖,便于下灰通畅。
3)格式阀叶片增加缓冲装置。
4)离线阀的砣杆连接由原来的硬连接,改为软连接,避免关不严的情况出现。
5)离线阀的砣杆上安装指示杆,避免出现砣掉了发现不了的情况。
4 加强布袋除尘器日常维护
1)除尘系统应建立严格的检查及检修制度,每次换班时及值班过程中,应经常注意观察各设备是否处于正常状态。若风机存在高、低速运行,则应特别注意关注风机高速时的除尘器运行阻力。
2)由于各设备及零部件受使用寿命的限制,应经常对各易损件进行检修或更换,除尘器滤袋一般1-3年应更换一次,电磁脉冲阀膜片6-12 个月应更换一次。
3)规程:风机长时间停开时,打开系统管道上的混风阀,烟气及CO等气体的放散,即了生产正常进行,又。除尘器卸灰按时进行,不允许长期积灰以免板结,增加除尘器载荷。
5 装煤过程中停电造成烟尘外溢的控制措施
通过对照7m焦炉装煤车液压系统图,发现可以在提导套液压管路回路中接一个泄压阀及相应管路(见图2),遇到大停电时,将泄压阀(4个)打开,总阀(2个)关闭,将液压油导入到事先准备好的储油桶内,4个导套会在配重的作用下自动提起来。然后将假炉盖推到装煤孔上。此方法有以下优点:操作环境好(操作时,在液压站内即可完成);过程完成历时短(提导套、推假炉盖,总共需要45s即可,四个装煤孔同步完成)。
6 减少装煤烟尘的排放条件
须集气管的压力,定期用炭化室底部压力校正;上升管和桥管以及集气管和吸气管加强清扫,;装煤车除尘设备须密封,装煤时间尽量短。
经我公司改造后的焦化厂装煤车除尘器在验收中,经现场取样,装煤粉尘捕集率均可达到,消烟净化率达到,烟尘中的污染物治理,达到新排放标准。
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