鞍山钢厂烧结机机尾除尘器改造安装:
1.把原电除尘器改构成二电二袋除尘器。
2.依据烧结机尾现场情况,保存原有静电除尘器全体混泥土基础结构。
3.保存一、二电场整套高压控制体系不变,运用三、四电场原有壳体结构不变。
4.吊销三、四电场内部阴、阳极安排,在其内部分室安顿布袋结构区,重新安装滤袋袋笼设备、清灰体系、提高阀、压力差压及温度检测设备等。
5.吊销原三、四电场配套高低压控制柜,替换三、四袋除区的控制柜,并与一、二电场控制的联接。
6.源头减排主要是在烧结矿功用不受影响的前提下,改动烧结资料的成分配比或添加不同的成分,调整优化烧结工艺参数,从源头上减少烟气中多种污染物的排放浓度,下降完毕处理设备的净化压力。
7.工程要求设备规范有满足原除尘器的外形规范要求,不添加除尘器纵向、横向规范,壳体能够加高。
8.安装的布袋除尘器的滤料要求选用涤纶滤料PTFE覆膜,500g/m2,有用运用寿数不小于三年。
9.喷吹脉冲阀选用上海袋配或协昌等国内一线或优产品,在正常运用条件下牢靠。
10.安装的脉冲阀喷吹次数大于100万次。
11.对保存的原电场应进行消缺检修,保养处理,充分考虑机尾工况特征,并除尘器的各种功用方针不下降。
12.电除尘器部分的振打机构布置在除尘器顶部,其振打绝缘件朝上,省去了侧部振打机构在场内部所占的空间位置,使其在长度方向比常规电除尘器缩短2至3米,在同等设备长度下可增长电场长度。
13.振打装置中运动部件只有电磁锤,且隔离于烟气之外,工作环境好,维修和保养时不停火,不进入内部电场,降低了维保工作者的劳动量,从而了除尘器工作时的。
14.振打机理,清灰效果好,*幅度地提高电场运行电压,从而提效率和整机性。
15.顶部振打的作用力方向与极板、极线的轴线方向相一致,不对阳极板、阴极线产生横向剪切力,构件使用寿命长,解决了如侧部振打所造成的易断线、掉锤等问题,地提高了电除尘器的性。
鞍山钢厂烧结机机尾除尘器改造后效果:
1.适用高比阻粉尘收集,除尘效率具有性和稳定性。
2.延长滤袋使用寿命。运行阻力低、滤袋的负荷差压下延长了滤袋的使用寿命。清灰周期长、清灰次数少延长了滤袋使用寿命。在相同运行条件下电袋的使用寿命比纯布袋除尘器的寿命延长2-3年。
3.一次性投资少,运行维护费用低。适当提高过滤风速可减少滤袋、阀件等数量以降低设备成本及费用,运行能耗低和滤袋使用寿命长降低了运行及维护成本。
4.运行阻力比纯布袋低500Pa,可以减少引风机功率消耗。
运行阻力不纯布袋低500Pa,每10000m3/h风量引风机功率可减少1.74KW。
5.清灰周期长、气源能耗小。由于滤袋收集的粉尘量少,阻力上升缓慢,其清灰周期时间是纯布袋除尘器的2倍以上,压缩空气消耗量不到纯布袋的1/3。
6..烧结机作业率由过去的不足70%提高到80%以上,利用系数也由1.13t/m2·台时提高到1.27t/m2台时。